鷹牌陶瓷 | 第134期《鷹視界》
依靠制度力量 團隊主動管理 ——河源二廠原料車間“改頭換面”創效益
日前,我們來到了河源二廠的原料球磨車間,一眼望去,設備就像全新的一樣呈現在我們眼前,正在運轉的球磨,就像開足了馬力的戰車一樣,在加速前進著。這里是一個陶瓷企業的原料加工車間,井然有序的設備,每個角落上都標志著區域責任人的標識牌,現場的7S管理,都給了我們耳目一新的感覺。
早在2014年以前,這個原料車間剛被收購不久,由于管理不到位,車間環境相當臟亂,員工工作狀態也受到影響。2014年,公司對該車間的管理團隊進行調整,從此該車間發生了翻天覆地的變化。從那時開始,原料車間開始走出困境,為河源基地的生產做出了重大的貢獻。2014年,該車間被評為2014年度飛躍進步獎;2015年,該車間被評為先進部門。
而給這個車間帶來全新變化的,離不開現在的原料車間管理團隊——原料車間主任葉值生,主管朱偉良,球磨技術員梁光煥,配料技術員吳國良,噴霧塔技術員宋慶忠。

原料車間葉主任說,他們主要是依靠著公司的制度,對員工的培訓工作落到實處,班會良好的執行,每天進行巡、查、改,就能有效的避免安全事故的發生。依靠一整套制度的落實,工作高效了,產質量提升了,員工的收入自然就增加了,這樣就形成了良性循環,才有了今天這樣的成績。
經過對這個團隊的深入采訪,我們收獲到以下一組數據,從中可以看出該車間近年來的重要變化。
1、人員結構優化調整,2013年該車間總人數為148人,至目前為止現有人數為105人;2、2014年、2015年無重大工傷事故。3、在7S評比方面,在2014年以前該車間每個月倒數第一,但2014年至今,評比成績經常獲得7S及TPM評比前三名。4、員工收入大幅提升。5、產質量比例逐年提升,常態維持在94%以上。6、用電情況,球磨車間全部實行錯峰用電,從數據上看,2015年比2014年節省電費50萬元以上。7、對比2014年,球石損耗每天可省2000元以上。8、機物料方面,2015年比2014年節省70萬元……
正是因為依靠制度、依靠團隊,河源二廠原料車間每天都在進步,在他們眼里,沒有最好,只有更好。(通訊員 藍獻)
相關鏈接:
“被動”變“主動”

在河源一廠,每個清晨車間都會出現這樣的場景:員工在認真地清潔著自己的工作場所。員工說,自從工廠精益生產推行之后,大家從原來的被動搞衛生,慢慢轉變為現在的主動搞清潔,想讓自己有一個好的工作環境。每天這么長時間在工作崗位上,鷹牌就像是家一樣了。
正是每個員工的這份熱情,才把鷹牌這個大家庭的成績做得越來越好。 (通訊員 李超鋒)